發(fā)表時(shí)間: 2022-10-22 15:53:09
作者: 李銘陽 大慶煉化公司煉油生產(chǎn)三部設(shè)備組
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摘要:本文簡述了針對(duì)常減壓裝置出現(xiàn)的常頂油氣和原油換熱器管束頻繁出現(xiàn)泄漏的情況,對(duì)產(chǎn)生原因進(jìn)行了分析,提出控制腐蝕發(fā)生的工藝方面和監(jiān)檢測(cè)優(yōu)化措施。
關(guān)鍵詞:常減壓裝置;常頂換熱器;腐蝕
常減壓裝置是煉油生產(chǎn)加工的關(guān)鍵性工序,其安全運(yùn)作狀況對(duì)相關(guān)企業(yè)長周期運(yùn)作起到了至關(guān)重要的作用。因?yàn)樵椭邪写笈康乃帧Ⅺ}、硫化物、酸等具有腐蝕性成分,這也讓腐蝕泄漏事故大概率會(huì)在常減壓裝置運(yùn)作過程中發(fā)生。
常減壓裝置作為石油化工企業(yè)的重要組成,其是運(yùn)用原油各組分的多樣化物理特性,對(duì)其開展標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)處理、組分分離、提取等系統(tǒng)的工藝流程運(yùn)作,從而獲取汽油、煤油、柴油、潤滑油等眾多類型的原油產(chǎn)品以及下游裝置原料的煉油企業(yè)基礎(chǔ)性裝置。作為煉油生產(chǎn)運(yùn)作的關(guān)鍵性工序,常減壓裝置的運(yùn)作平穩(wěn)性對(duì)煉油企業(yè)是否可以較長周期內(nèi)安全化運(yùn)作起到了至關(guān)重要的作用。常減壓裝置的核心設(shè)施主要包括有常壓塔、減壓塔、塔頂換熱器以及其工藝管道等腐蝕情況長期以來都受到設(shè)備與工藝人員的關(guān)注,倘若產(chǎn)生腐蝕泄漏,這會(huì)導(dǎo)致裝置停車,更為嚴(yán)重的情況下甚至?xí)l(fā)安全突發(fā)事故,大概率會(huì)引發(fā)較大的人力與財(cái)力損失。所以,全面探究常減壓裝置常頂換熱器腐蝕控制,有著極為重要的現(xiàn)實(shí)價(jià)值。
1、腐蝕的問題
腐蝕具體所指的是在負(fù)面環(huán)境因素的整體影響之下,設(shè)施的材料出現(xiàn)化學(xué)改變引發(fā)設(shè)施喪失最初性能,這無疑會(huì)為企業(yè)帶來難以估量的負(fù)面后果,特別是電化學(xué)腐蝕在金屬設(shè)施當(dāng)中發(fā)生概率較高,煉油廠最常見的腐蝕核心是常減壓裝置與周邊位置產(chǎn)生化學(xué)綜合反應(yīng)而出現(xiàn),倘若產(chǎn)生此種問題,對(duì)煉油廠而言無疑是巨大的損失,同時(shí)更是會(huì)嚴(yán)重影響日常生產(chǎn)運(yùn)作的安全性與規(guī)范性。
某公司常減壓裝置常頂E1/1換熱器在2018年和2019年初頻繁出現(xiàn)泄漏,換熱器單程管束572根中的56根被封堵,腐蝕問題影響了裝置平穩(wěn)生產(chǎn),給裝置的長周期平穩(wěn)運(yùn)行帶來隱患。裝置采用了塔頂“三注”防腐工藝,常頂切水的總Fe+ 含量在指標(biāo)范圍內(nèi),整個(gè)塔頂系統(tǒng)環(huán)境均勻腐蝕得到控制,但換熱器管束的局部腐蝕未能解決。
2、腐蝕原因分析
2.1 常頂換熱器腐蝕的機(jī)理
公認(rèn)的常頂換熱器腐蝕泄漏的機(jī)理有露點(diǎn)腐蝕和結(jié)鹽垢下腐蝕2種。
露點(diǎn)腐蝕方面:原油中含油的有機(jī)氯和氯化鹽在高溫下可生成HCL,一般MgCl在120℃90%可水解生成HCL,CaCl在150℃開始水解。HCL和H2S互相作用在有水的作用下形成HCl+H2S+H2O的腐蝕環(huán)境在局部低溫區(qū)形成PH值<2的水滴,造成設(shè)備腐蝕穿孔。
垢下腐蝕方面分析:由于常頂氣相中含有NH3與HCl直接反應(yīng)生成NH4Cl的結(jié)晶,在換熱器低溫區(qū)結(jié)垢,NH4Cl極易潮解,在局部發(fā)生NH4Cl+H2O→NH3H2O+HCl反應(yīng),造成垢下腐蝕。
2.2 現(xiàn)場(chǎng)工藝防腐情況分析
常減壓裝置的常頂餾出口注水點(diǎn)能夠起到稀釋塔頂?shù)蜏乩鋮s系統(tǒng)(餾出口管線、換熱器、回流管)的HCl環(huán)境的作用,但對(duì)于控制換熱器內(nèi)部管束的露點(diǎn)腐蝕和垢下腐蝕發(fā)生還沒有針對(duì)性。
垢下腐蝕方面來看:經(jīng)Aspen流程模擬計(jì)算,二套常減壓塔頂管束內(nèi)部NH4Cl的結(jié)晶溫度約為99℃,低于露點(diǎn)的102℃,從理論上來看氣相狀態(tài)的NH3和HCl在油氣混合氣的露點(diǎn)前未反應(yīng)結(jié)鹽,到達(dá)露點(diǎn)102℃后就溶于液相水中,不會(huì)造成結(jié)鹽垢下腐蝕;但如果換熱器內(nèi)介質(zhì)的流量/流速過低,換熱器邊緣管束內(nèi)介質(zhì)發(fā)生滯流,無法溶解NH3和HCl,兩者反應(yīng)生成NH4Cl造成結(jié)垢,產(chǎn)生的NH4Cl產(chǎn)物因介質(zhì)流速過小,無法被沖刷(原理如圖1所示)造成了NH4Cl結(jié)鹽,引起垢下腐蝕,堵塞換熱器管束。
圖1 換熱器管束內(nèi)部介質(zhì)示意圖
露點(diǎn)腐蝕方面,露點(diǎn)區(qū)域邊緣的管束液態(tài)水較少且流速很慢,造成露點(diǎn)區(qū)域HCl濃度過大,PH值可達(dá)到2以下,造成露點(diǎn)腐蝕,快速腐蝕換熱器管束。
3、控制腐蝕發(fā)生優(yōu)化思路
3.1 注水點(diǎn)位置和注入量優(yōu)化
有針對(duì)性的在2臺(tái)換熱器的入口分別增加注水點(diǎn),該注水點(diǎn)距離水的露點(diǎn)位置和結(jié)鹽點(diǎn)位置很近,可大大增加換熱器內(nèi)液態(tài)水的含量,有效沖刷流量/流速過小的換熱器管束內(nèi)的NH4Cl結(jié)晶,而且在露點(diǎn)處增加大量的液態(tài)水,稀釋露點(diǎn)處的HCl避免垢下腐蝕和露點(diǎn)腐蝕的發(fā)生,介質(zhì)流向如圖2所示。
圖2 注水后換熱器管束內(nèi)部介質(zhì)示意圖
為了使常頂餾出口的水與緩蝕劑充分混合,在塔頂餾出線注水點(diǎn)使用專業(yè)大角度精準(zhǔn)分散噴嘴;而在換熱器入口處選用專業(yè)小角度實(shí)心直噴霧化噴嘴,液態(tài)水穿過初凝區(qū),稀釋初凝區(qū)的強(qiáng)酸,同時(shí)均勻冷凝、沖洗易結(jié)鹽物質(zhì),防止局部腐蝕穿孔,也可以避免噴嘴直對(duì)的管壁出現(xiàn)沖刷腐蝕。
3.2 PH值及其監(jiān)控手段優(yōu)化
對(duì)比發(fā)現(xiàn),我公司常頂切水PH值控制偏大,經(jīng)常貼近或超過中石油規(guī)定的上限,給NH4Cl形成提供了有利的條件,近期化驗(yàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如下:
表1 常頂切水?dāng)?shù)據(jù)分析
裝置注水所用的酸性水汽提凈化水PH值和CL離子超過“中石油防腐管理規(guī)定”要求,也是造成切水PH值較大的原因,近期化驗(yàn)監(jiān)測(cè)結(jié)果如下:
表2 凈化水?dāng)?shù)據(jù)分析
在注入水的PH值較大的情況下,可適當(dāng)減少氨水注入量,降低PH值,在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),氨水注入量對(duì)塔頂PH值影響很大,調(diào)節(jié)不當(dāng)容易造成常壓塔頂?shù)蜏夭糠值腜H值迅速降低至6以下的酸環(huán)境,造成嚴(yán)重的系統(tǒng)腐蝕,應(yīng)在調(diào)節(jié)過程中加密分析頻次。
3.3 防護(hù)材質(zhì)優(yōu)化思路
換熱器管束的材質(zhì)選型的方向很多,下面對(duì)材質(zhì)的選擇進(jìn)行分類描述。
鈦管束應(yīng)用:鈦合金的管束被更多應(yīng)用在現(xiàn)場(chǎng),鈦材耐HCl腐蝕,強(qiáng)度高、密度小是抗Cl腐蝕的理想材料,壽命可達(dá)10年,但升級(jí)為鈦材后,換熱器出口管線腐蝕加速可能性增大(遼陽、長慶均出現(xiàn)過該問題)原因是鈦管束與出口碳鋼管線形成高點(diǎn)位差的電偶腐蝕,在更換鈦材后,需要同時(shí)對(duì)換熱器出口管線的材質(zhì)進(jìn)行升級(jí),需設(shè)計(jì)部門進(jìn)行詳細(xì)核算。
雙相鋼管束應(yīng)用:雙相鋼也有較強(qiáng)的抗腐蝕能力,且造價(jià)比鈦材低,但在煉油廠的應(yīng)用不多,獨(dú)山子發(fā)生過有雙相鋼材質(zhì)管束出現(xiàn)泄漏的案例,其可靠性低于鈦材。
涂層的應(yīng)用:涂層的改造成本最低,遼河石化曾經(jīng)采用碳鋼加涂層解決常頂原油換熱器的腐蝕問題,使用壽命在2~3年,但涂層的質(zhì)量千差萬別,相同廠家不同批次的產(chǎn)品都有很大差別很難做到可靠性。
綜上所述,就管束選材可靠性來看鈦材>雙相鋼>涂層,從成本上來看鈦材的價(jià)格比雙相鋼多30%,而涂層的造價(jià)最低為鈦材的1/4。因此預(yù)算允許的情況下更換換熱器管束為鈦材是防腐蝕的最可靠選擇。
4、裝置實(shí)際改造情況
在2019年大檢修中,裝置在常頂換熱器E-1/1和E-1/2換熱器入口管線各新增注水點(diǎn)、緩蝕劑點(diǎn)、注氨點(diǎn)各1個(gè),注水噴頭采用了專業(yè)小角度實(shí)心直噴霧化噴嘴,確保換熱器內(nèi)有較多液相水進(jìn)入,沖刷NH4Cl結(jié)晶避免垢下腐蝕和管束堵塞,稀釋露點(diǎn)處的HCl濃度,有效避免露點(diǎn)腐蝕,截止2019年底未發(fā)生換熱器的泄漏,優(yōu)化措施起到了一定效果。
5、結(jié)語
常頂腐蝕問題是困擾各大煉廠生產(chǎn)的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,隨著大慶油田三元復(fù)合驅(qū)油技術(shù)的廣泛應(yīng)用,原油中有機(jī)氯的含量逐年增加,受熱反應(yīng)生成的高濃度HCl會(huì)造成常減壓低溫部分的腐蝕加劇,即使短時(shí)間的防腐蝕相關(guān)的參數(shù)波動(dòng)也會(huì)造成嚴(yán)重的腐蝕后果,因此常頂換熱器的各項(xiàng)工藝指標(biāo)、“三注”參數(shù)、監(jiān)檢測(cè)數(shù)據(jù)需要實(shí)時(shí)關(guān)注。